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厂房底板裂缝处理化学灌浆施工
发布时间:2014-08-09
采用JX系列环氧树脂浆液对金康水电站厂房底板裂缝进行了灌浆处理。检查结果表明,化学灌浆后混凝土劈裂抗拉强度达2.65MPa,远高于设计提出的灌后混凝土强度不低于C20标准的要求。


[关键词] 金康水电站  裂缝处理  化学灌浆
综述
金康水电站位于四川省康定县境内的大渡河一级支流金汤河上,为低闸引水式电站。正常蓄水位1974.00m,装机容量150MW。
厂房座落在砂卵石地层上,砂卵石层厚度50~80m。厂房混凝土厚度2~5m。在混凝土基础下部进行了固结灌浆,固结孔呈梅花状布置,孔距和排距均为2.5m,孔深8m。
2004年7月,检查发现厂房底板存在多处裂缝且有明显出水点。经分析,裂缝形成的原因有三个,一是原砂卵石层基础架空比较严重,二是灌浆结束 后进行了外部降水,三是厂房混凝土本身配筋量过少。据统计,裂缝宽度大部分大于0.2mm,最大宽度达4.3mm,少部分裂缝宽度小于0.2mm,最小裂 缝宽度为0.05mm。裂缝长度则各不相同,最短的只有3m,最长的达13.3m。由于裂缝对结构及防渗都有不利影响,设计要求混凝土部分采用化学灌浆, 基础部分采用固结灌浆处理方案进行补强。施工自2004年7月20日开始,8月8日结束,共处理裂缝75.6延米,耗浆512.41L,平均单耗 6.78L/m。
本次裂缝处理的主要目的,一是补强,提高混凝土的整体性;二是防止渗水,保持厂房良好的工作环境。据此,采用了挖槽嵌缝加固、沿裂缝两侧钻孔埋管,然后灌注JX型环氧树脂浆液的施工方案。
1.  施工过程简述
1.1  施工工艺
本次灌浆施工采用的是沿裂缝表面凿槽封缝、两侧对钻斜孔,埋管灌浆的工艺。
1.1.1 封缝、钻孔和埋管
封缝采用的是凿槽后新浇混凝土的方法。对渗水严重的裂缝则采用新型堵漏材料封堵。钻孔采用沿裂缝两侧对钻斜孔方式。钻孔距离裂缝为50~60cm,倾斜45°左右,孔距0.5~0.7m,深度1.2~1.5m。钻孔冲洗干净后,埋入φ10

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